在西山煤電杜兒坪礦千米巷道內(nèi),一組宛如“變形金剛”的小推車正靈活穿梭于僅1.2米寬的狹窄作業(yè)面。這是該礦自主研發(fā)的便攜式瓦斯管路運(yùn)輸小推車,其精巧的設(shè)計(jì)為井下重型管道運(yùn)輸提供了便利,為解決類似問(wèn)題帶來(lái)了有益借鑒。
杜兒坪礦是一座高瓦斯礦井,每月都需要鋪設(shè)大量的瓦斯抽采管路。瓦斯管路工程的面廣、線長(zhǎng),管路運(yùn)輸空間極為有限,杜兒坪礦急需一種既便捷又安全的運(yùn)輸工具來(lái)滿足日常工作需求,同時(shí)減輕職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
過(guò)去,傳統(tǒng)的四人抬運(yùn)方式常常在巷道轉(zhuǎn)彎半徑不足2米、幫距小于0.8米的作業(yè)面時(shí)陷入困境,出現(xiàn)“人進(jìn)管卡”的尷尬局面。據(jù)統(tǒng)計(jì),在2022年,因運(yùn)輸受阻導(dǎo)致的管路二次搬運(yùn)率高達(dá)37%,單日最高甚至發(fā)生過(guò)3起人員碰傷事故。更嚴(yán)重的是,這種低下的運(yùn)輸效率直接影響了抽采系統(tǒng)的建設(shè)進(jìn)度,成為了瓦斯治理的“腸梗阻”。
為解決這一難題,杜兒坪礦抽采區(qū)秉持“零成本創(chuàng)新”理念,巧妙地利用瓦斯管路拆除下的廢舊接地極棒作為運(yùn)輸小推車的推桿,將變形的開關(guān)角鐵架子改制成支撐架。經(jīng)過(guò)一系列的改造,最終實(shí)現(xiàn)了設(shè)備復(fù)用率92%、新材料投入僅8%的優(yōu)異成果。
在井下62707軌道巷、76903軌道巷等狹窄工作面的應(yīng)用中,這種新型運(yùn)輸小推車展現(xiàn)出了驚人的效率。運(yùn)輸人員從4人減少至2人,單趟作業(yè)時(shí)間由45分鐘大幅壓縮至20分鐘,日均可完成多趟運(yùn)輸任務(wù),運(yùn)輸效率較傳統(tǒng)方式提升了整整2倍。
該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人菅慧峰算了一筆賬:“過(guò)去安裝1000米管路需要120個(gè)工,現(xiàn)在只需80個(gè)工。這不僅極大地減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,更重要的是,我們?cè)僖矝](méi)有發(fā)生過(guò)運(yùn)輸途中的工傷事故。”
該礦抽采區(qū)區(qū)長(zhǎng)王寶貴表示:“這種因地制宜的技術(shù)改造,充分體現(xiàn)了‘少投入、大產(chǎn)出’的智慧。它的價(jià)值不僅在于顯著的經(jīng)濟(jì)效益,更為智能礦山建設(shè)提供了寶貴的基層創(chuàng)新樣本。”
隨著煤礦井下裝備輕型化、智能化趨勢(shì)的加速推進(jìn),這類源自生產(chǎn)一線的“微創(chuàng)新”,正逐漸成為破解礦山復(fù)雜工況難題的金鑰匙,為礦井安全生產(chǎn)注入了新活力。
來(lái)源:山西焦煤