一、研究背景
某礦22103回風(fēng)巷全長(zhǎng)4600米,為保證掘進(jìn)工作面正常工作,按照常規(guī)的帶式輸送機(jī)運(yùn)輸極限(單條帶式輸送機(jī)運(yùn)輸極限為3200米)需安裝兩部帶式輸送機(jī)。重新安裝一部帶式輸送機(jī)存在安裝工期長(zhǎng),工程量大,需開(kāi)設(shè)皮帶機(jī)頭硐室,增加工作面設(shè)備的投入和檢修工作量。
二、研究?jī)?nèi)容
長(zhǎng)距離帶式輸送機(jī)的設(shè)計(jì)與優(yōu)化涉及改進(jìn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、輸送帶材料和張緊裝置等方面,以提高運(yùn)輸能力和可靠性。動(dòng)力學(xué)分析通過(guò)建立模型來(lái)研究振動(dòng)、張力分布和載荷變化等問(wèn)題,并提出解決方案。能耗與效率研究關(guān)注輸送機(jī)的能耗特性,并提出降低能耗、提高效率的方法。自動(dòng)化與監(jiān)控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)旨在實(shí)現(xiàn)輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和故障預(yù)警。經(jīng)濟(jì)性分析與評(píng)估包括初期投資、運(yùn)行成本和維護(hù)費(fèi)用等,與傳統(tǒng)方案進(jìn)行比較?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)與驗(yàn)證在某礦22103回風(fēng)巷進(jìn)行,以檢驗(yàn)新型輸送機(jī)系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行效果和可靠性。
三、主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1.優(yōu)化皮帶轉(zhuǎn)載系統(tǒng)阻力與張力分析。針對(duì)西部深埋礦井超長(zhǎng)工作面順槽的皮帶轉(zhuǎn)載部較多且維護(hù)效率低下的問(wèn)題,重新設(shè)計(jì)并詳細(xì)計(jì)算了一米運(yùn)輸系統(tǒng)各改向點(diǎn)的阻力和張力,從而實(shí)現(xiàn)了精確的參數(shù)優(yōu)化和系統(tǒng)性能提升;
2.創(chuàng)新中部驅(qū)動(dòng)技術(shù)。通過(guò)確定帶式輸送機(jī)帶面的最大張力位置,在掘進(jìn)一米帶式輸送機(jī)上增加了中部驅(qū)動(dòng)裝置。該裝置配備一個(gè)改向滾筒和一個(gè)驅(qū)動(dòng)滾筒,通過(guò)滾筒折返帶面并驅(qū)動(dòng)滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)輸出扭矩的方式,成功在帶式輸送機(jī)中部增加驅(qū)動(dòng)裝置,有效分擔(dān)整個(gè)帶面的張力,確保輸送機(jī)長(zhǎng)度的延展不會(huì)超過(guò)安全張力限制;
3.顯著提升運(yùn)輸距離。將一米帶式輸送機(jī)的運(yùn)輸距離從3200米大幅提升至4600米,解決了掘進(jìn)工作面遠(yuǎn)距離運(yùn)輸需要多條運(yùn)輸系統(tǒng)的問(wèn)題,極大提高了系統(tǒng)的運(yùn)輸效率和穩(wěn)定性;
4.簡(jiǎn)化維護(hù),提高效率。通過(guò)將原本需要三部皮帶轉(zhuǎn)載的系統(tǒng)優(yōu)化為一條皮帶貫穿整條順槽,顯著減少了人員的維護(hù)時(shí)間和流動(dòng)性,大幅提高了整體系統(tǒng)的維護(hù)效率和可靠性。
四、推廣應(yīng)用
該掘進(jìn)帶式輸送系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)方案已在某礦所有掘進(jìn)工作面廣泛實(shí)施。帶式輸送機(jī)的安裝過(guò)程中,通過(guò)引入中驅(qū)裝置,避免了皮帶機(jī)頭硐室的開(kāi)鑿,從而減少了巷道開(kāi)拓量。此舉使得安裝工期從原來(lái)的兩天縮短至一個(gè)班次,實(shí)現(xiàn)了資金節(jié)約達(dá)55萬(wàn)元。綜合計(jì)算,該礦在掘進(jìn)工作面全面推廣此方案后,已累計(jì)節(jié)約資金175.5萬(wàn)元。
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